怎樣控制旋流器離心力的大小變化?
旋流器在粗精礦濃縮再磨過程中遇到了難題,長期得不到解決,曾經考慮用過濃縮機進行濃縮,結果做沉降試驗,效果差,后考慮使用旋流器。使用生產的聚氨酯直經設計工藝流程為:浮選后產生的粗精礦首一段濃縮分級旋流器,溢流進下道工序精選,沉砂進剝片機再磨,然后進浮選柱,浮選柱尾礦再進二段旋流器,二段旋流器的沉.
旋流器作為一種大規模應用的分離分級設備,針對旋流器分離效率的研究一直都在進行,在對能夠影響分離分級效率的的原因的研究中發現,空氣柱是影響旋流器的一個相當重要的因素,根據旋流器操作參數和結構參數的不同,空氣柱在溢流端會產生偏心的影響,通過對偏心現象的研究分析.
給礦量太小,給礦濃度太低。此時可以調節給礦量大小和旋流器開的臺數。總之沉砂濃度的大小,直接影響磨機的效率,影響磨機的排礦粒度,對整個工藝都會有所影響。溢流有較多的粗顆粒出現,而且沉砂呈柱狀排出,證明旋流器出現了堵塞,應該及時排除,按照上述調節進行調整。
可以有針對性的改進旋流器,煤泥水以的壓力從水力旋流器上部周邊切向進入旋流器內,產生強烈的旋轉運動,由于大小顆粒之間存在著粒度差異,所受的離心力、向心浮力和流體曳力大小不同,受離心沉降作用,大顆粒受離心力較大,與普通旋流器所用光滑直錐型錐段器壁結構相比。
如果旋流器的沉砂出現繩狀排出該怎么解決?沉砂呈傘狀排出,判斷依據為沉砂夾角在10°-20°之間,并且濃度達到75左右為工作狀態,如果沉砂散開角度太大,有三個原因沉砂嘴太大,且沉砂濃度太低。此時可以通過更換小沉沙嘴來調整。給礦壓力太小,應該調節泵的給礦壓力,使滿足工藝條件。
下一篇:水力旋流器運行中對閥門的操作方法